點擊關(guān)閉
  • "掃描二維碼,關(guān)注協(xié)會動態(tài)"
當(dāng)前位置: 首頁 » 行業(yè)資訊 » 行業(yè)資訊 » 正文

六零路上 | 耀華洛陽“奪標(biāo)”記

放大字體 縮小字體 發(fā)布日期:2025-02-26 來源:中國建筑材料聯(lián)合會 瀏覽次數(shù):2
編者按:

中國建筑材料聯(lián)合會創(chuàng)新性提出的“六零”示范工廠是建材行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要目標(biāo)導(dǎo)向,更是“宜業(yè)尚品、造福人類”行業(yè)發(fā)展目標(biāo)中“宜業(yè)”的具體實踐。

2022年,中國建筑材料聯(lián)合會和主管的《中國建材》雜志同時開設(shè)專欄,深入行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),持續(xù)追蹤建材企業(yè)建設(shè)“六零”示范工廠的實踐路徑。讓我們在建材行業(yè)綠色低碳安全高質(zhì)量發(fā)展的進程中共同見證傳統(tǒng)制造業(yè)的蛻變。

2021年10月,國家發(fā)展改革委等五部門提出平板玻璃行業(yè)能效標(biāo)桿水平時,行業(yè)內(nèi)就有企業(yè)和專家紛紛感慨恐難達到。對于誰將率先達到標(biāo)桿水平,玻璃行業(yè)翹首以待了三年之久。

2024年11月22日,耀華(洛陽)玻璃有限公司(以下簡稱“耀華洛陽公司)600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線節(jié)能降碳改造提升項目通過驗收,單位產(chǎn)品綜合能耗穩(wěn)定達到9.45kgce/ 重量箱,公司成為平板玻璃行業(yè)首個宣布“奪標(biāo)”的企業(yè)。這一消息得到了業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注,也令同行好奇,他們是怎么做到的?


勇當(dāng)“試驗田”


       耀華洛陽公司原為洛陽龍昊玻璃有限公司,2023年1月更名。其600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線于2014年1月點火投產(chǎn),到2022年7月已連續(xù)生產(chǎn)8年。
       因為生產(chǎn)線建設(shè)較早,能耗水平有待進一步提升,智能化程度較低,設(shè)備老化,影響了生產(chǎn)線運行的經(jīng)濟性和生產(chǎn)效率。
       “窯齡步入后期階段,窯爐耐火材料、保溫材料及蓄室不同程度損壞?!睍r任耀華集團常務(wù)副總經(jīng)理陳鵬回憶,2019年3月,因雷電導(dǎo)致循環(huán)水?dāng)嗨斐煽ú彼蛿嚢杵鳠龜嘣诟G內(nèi),對后續(xù)生產(chǎn)影響極大。到了2022年,這條生產(chǎn)線的單位產(chǎn)品能耗為11.06kgce/重量箱。
       如果說之前較好的玻璃市場行情還能支撐高能耗背后的燃料成本,2022年顯現(xiàn)的逐步下行行情令企業(yè)感到了巨大的成本壓力。
       “之前一條600噸的生產(chǎn)線,一天耗氣量在125000立方米左右,而且那幾年天然氣價格也普遍偏高?!币A洛陽公司副總經(jīng)理魏星告訴《中國建材》雜志記者,面對外部市場的不確定性和風(fēng)險,公司決定自2022年10月將這條生產(chǎn)線停下來冷修。
       在此期間,建材行業(yè)碳達峰的相關(guān)政策正在醞釀中?!奥犝f要征集建材行業(yè)碳達峰試點企業(yè),我們就積極申報?!蔽盒钦f,為了響應(yīng)、踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略,公司積極爭取成為落實建材行業(yè)碳達峰實施方案的“試驗田”。


圖片


       2022年11月2日,工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等四部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達峰實施方案》。為貫徹落實這一實施方案,受工業(yè)和信息化部委托,中國建筑材料聯(lián)合會組織開展了建材行業(yè)典型企業(yè)碳排放解剖“麻雀專題研究工作,編制完成水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等行業(yè)《碳減排技術(shù)指南》,用于指導(dǎo)行業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)改造,確定了以上行業(yè)16家企業(yè)的19條生產(chǎn)線承擔(dān)相關(guān)行業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)研發(fā)應(yīng)用及驗證工作。
       耀華洛陽公司是16家“建材行業(yè)碳達峰試點企業(yè)”之一,其600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線主要承擔(dān)以優(yōu)于行業(yè)標(biāo)桿值為目標(biāo)的節(jié)能降碳技術(shù)改造綜合解決方案研究應(yīng)用及驗證任務(wù)。
       當(dāng)年11月17日召開的全國建筑材料行業(yè)碳達峰推進大會舉行了“建材行業(yè)碳達峰試點企業(yè)”授牌儀式,耀華洛陽公司相關(guān)負責(zé)人還向與會代表介紹了企業(yè)的《節(jié)能降碳技術(shù)改造綜合解決方案》。


聚焦熔窯改造


       2022年10月起,耀華洛陽公司與中國建材國際工程有限公司的設(shè)計施工團隊一起,就上述600t/d生產(chǎn)線熔窯的冷修進行多次溝通。
       “當(dāng)時所有人心里都有一個問號。”魏星坦言,一是因為冷修前熔窯能耗較高,二是對總成品率能提高到什么程度,大家心里都沒底。
       好在各方都給予了最大的支持,耀華集團指派多名專家協(xié)助,設(shè)計院、施工方也派駐專家現(xiàn)場溝通,對工程質(zhì)量、設(shè)備安裝和窯爐砌筑等都提出了一些非常嚴格的要求。他們心中都有一個共同的目標(biāo):確保投產(chǎn)之后能效在試生產(chǎn)期間能穩(wěn)定達到標(biāo)桿水平。
       2023年5月~10月,公司開始進行一系列改造。首先是原料系統(tǒng)改造,新建均化庫,與現(xiàn)有袋裝車間和配料車間整合為原料中心,便于原料運輸、配合、輸送,生產(chǎn)緊湊;接著系統(tǒng)性改造生產(chǎn)主線設(shè)備,特別是三大熱工及其附屬設(shè)備;最后是改造優(yōu)化廠區(qū)供配電、循環(huán)水、熱力等公輔工程,所有控制信息均接入中央控制室數(shù)據(jù)采集站,實現(xiàn)數(shù)據(jù)與生產(chǎn)聯(lián)動。


圖片


“主要還是集中在熔窯改造上,通過熔窯結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計、采用新型熔化技術(shù)、采用新型保溫材料和保溫工藝等多種措施,耀華洛陽公司600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線能效達到了標(biāo)桿水平?!痹陧椖框炇諘?,耀華洛陽公司總經(jīng)理柳洪章介紹,雙排鼓泡的首次使用,熔窯梯度復(fù)合保溫材料的使用,以及熔窯內(nèi)部噴涂紅外輻射材料,這些措施都對節(jié)能降耗起到了關(guān)鍵作用。另外,在設(shè)備選型方面,公司全部選用一級能耗電機和變頻電機來節(jié)約電耗。


提升生產(chǎn)質(zhì)量


       2023年10月,生產(chǎn)線開始試生產(chǎn)。
       “投產(chǎn)后主要對天然氣、焦?fàn)t煤氣、柴油、電的使用做了節(jié)能優(yōu)化提升。同時,也穩(wěn)定生產(chǎn),提升產(chǎn)品雙率,從而減小單位能耗?!绷檎抡f。
首先是原料系統(tǒng)的精細化控制。公司通過采用水蒸氣替代加水,提升配合料溫度實現(xiàn)自動控制,消除原料在混合過程中純堿析晶顆粒的產(chǎn)生,提高配合料的質(zhì)量和均方差,減少玻璃配合料在輸送過程中的分層情況;另外,也規(guī)范了配料生產(chǎn)過程控制,加強檢測力度,確保水分和配合料均方差達標(biāo)。對配料程序進行優(yōu)化,混合機調(diào)試、維??茖W(xué)規(guī)范,原料均方差由0.3降為0.25,提升了配合料混合均勻度。
       其次,在熔化系統(tǒng)優(yōu)化控制方面,公司通過增大0#氧槍用氧量及燃料用量,最大限度提升熔窯化料前區(qū)的溫度,可有效減少1#小爐燃料用量,達到節(jié)能目標(biāo);還改造、優(yōu)化了焦?fàn)t煤氣燃燒系統(tǒng),逐步提高焦?fàn)t煤氣使用量,從而部分實現(xiàn)氫能源替代碳能源;采用的雙排鼓泡低溫熔化技術(shù),通過前排鼓包器和后排鼓包器在玻璃窯爐化料部處進行間升降調(diào)整,解決了玻璃窯爐內(nèi)熱點到投料的回流能力差,澄清區(qū)與化料部之間的溫差和澄清區(qū)與熱點的溫差較大的問題。
       在錫退工段,公司采用了拉邊機保溫技術(shù)、密封加錫技術(shù)、錫槽密封技術(shù)及錫槽退火保溫技術(shù)。同時,還開發(fā)出適用于玻璃熔窯煙氣的余熱鍋爐及煙氣降溫換熱裝置、余熱發(fā)電鍋爐清洗及排煙溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)和方法。


圖片


       值得一提的是,生產(chǎn)線還使用了中國建材國際工程集團研發(fā)的“平板玻璃精益制造管理系統(tǒng)”,系統(tǒng)涵蓋了訂單虛擬排產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量管理、設(shè)備管理、報表管理等業(yè)務(wù)。
       “這個系統(tǒng)能全面監(jiān)測主要生產(chǎn)工藝,打造全天候、全方位、全流程的生產(chǎn)管理監(jiān)測平臺,實現(xiàn)了冷端可視化生產(chǎn),設(shè)備利用率提高了10%,訂單排產(chǎn)效率提高了20%,提升了訂單響應(yīng)速度?!绷檎陆榻B。


降能耗就是降成本


       記者拿到的北京國建聯(lián)信認證中心有限公司出具的節(jié)能審核報告顯示,經(jīng)審核,耀華洛陽公司2#生產(chǎn)線600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線技改項目實施前2022年1~7月的綜合能源消費量為29123.5噸標(biāo)準(zhǔn)煤(當(dāng)量值)和30388.32標(biāo)準(zhǔn)煤(等價值),單位產(chǎn)品能耗11.06kgce/重量箱;技改項目實施后2024年1~7月的綜合能源消費量為28572.52噸標(biāo)準(zhǔn)煤(當(dāng)量值)和29508.74標(biāo)準(zhǔn)煤(等價值),單位產(chǎn)品能耗9.45kgce/重量箱,低于國家標(biāo)準(zhǔn)GB 21340—2019《玻璃和鑄石單位產(chǎn)品能源消耗限額》1級能耗限額值(9.5kgce/重量箱),滿足《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2023年版)》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2023〕723號)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值要求。項目實施后單位產(chǎn)品能耗下降 14.56%。
       溫室氣體排放核查報告顯示,項目實施后,單位平板玻璃碳排放強度下降22.83%,為255.28tCO2/萬重量箱。
       同時,生產(chǎn)線的平板玻璃產(chǎn)量也得到了提升,項目實施前為2179180.85重量箱,實施后2723537.88重量箱,成品率從90%提高到92%。
       降能耗就是降成本?!皟H天然氣成本,一天差不多能下降5萬元。”這是記者采訪耀華洛陽公司相關(guān)負責(zé)人時了解到的信息。未來,公司將繼續(xù)發(fā)揮其技術(shù)創(chuàng)新和示范引領(lǐng)作用,不斷優(yōu)化技術(shù)路徑,提升能效水平,為平板玻璃行業(yè)的綠色發(fā)展貢獻更多的智慧和力量。


[ 行業(yè)資訊搜索 ] [ ] [ 告訴好友 ] [ 打印本文 ] [ 關(guān)閉窗口 ]


?
Copyright 2007-2025 中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會,All Rights Reserved京ICP備05037132號-1
電話:010-57159706 傳真:010-88372048 聯(lián)系我們:glass@ns3779.cn